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 1、裝載機制動力器:裝載機上多采用雙管路氣助力液壓式制動系統(tǒng),我公司一臺kld85z型裝載機上也采用了這種制動系統(tǒng)。由于長期使用,一次,制動助力器在使用過程中突然失效,查其故障原因為:助力器液壓缸內(nèi)腔長時間受制動液腐蝕而出現(xiàn)麻點,導(dǎo)致橡膠皮碗磨損而失效。 2、干式薄壁缸套的應(yīng)急修理:我公司一臺小松wa420型裝載機,因長期在野外工作,發(fā)動機使用的冷卻水中含礦物質(zhì)較多,加之對冷卻系統(tǒng)濾清器維護的疏忽,發(fā)動機曲軸箱在ii缸處發(fā)生*蝕,同時使薄壁缸套也被*蝕,出現(xiàn)φ2mm大小的孔洞,導(dǎo)致曲軸箱油底殼進水??紤]到該機為1992年購入的設(shè)備,發(fā)動機的曲軸,凸輪軸和缸體已達到或接近使用極限,投入大量資金進行修復(fù)已無價值,但發(fā)動機的缸套和活塞的磨損量仍符合技術(shù)標準,無燒機油和冒黑煙現(xiàn)象,且發(fā)動機工作正常,油耗沒有明顯增加,液壓系統(tǒng)及底盤部分仍可繼續(xù)使用,且明顯比國產(chǎn)同類機械效率高。維修方法:為此,我們將原有的缸套調(diào)轉(zhuǎn)180度,并在曲軸箱體*蝕處用ab膠粘堵,然后重新組裝發(fā)動機,再次運行表明工作正常。有了這次教訓(xùn),在后來工作正常。有了這次教訓(xùn),在后來工作中管理和維修人員都非常重視冷卻水濾清器的保養(yǎng)。自修復(fù)至今已一年,該機仍在使用中。進5、t815型自卸車易損件焊接修復(fù):意:使用直流弧焊機,j506焊條,焊前預(yù)熱,焊后保溫,消除局部熱應(yīng)力,防口泵 閥門3、推土機臺車架的焊接修復(fù):sh320型推土機經(jīng)過6年使用,臺車架由于長期受到不同方向彎矩和扭矩的作用,兩臺支架螺栓發(fā)生了斷裂,加上又未及時發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致臺車架小臂處斷裂成兩節(jié)。由于難以修復(fù),同時得知即使購買舊件也得1萬多元。維修方法:為此我們決定采用焊接技術(shù)進行修復(fù)。具體做法是,先按照原狀將斷裂螺栓裝上,將臺車架組裝好,將裂縫先點焊住,然后拆下并拉回車間,用支架架起30cm,在裂縫周圍1m范圍內(nèi)用炭火加溫(防止局部受熱變形),使其達到120 ℃左右,然后用乙炔焰氣割出v形坡口,使坡口深度達到臂厚的3/4處,然后實施焊接。焊接工藝如下:采用直流弧焊機,反接法(焊件接負極),j507焊條(使用前加熱到100 ℃),焊條直徑為φ3.2mm,焊接電流根據(jù)起弧情況調(diào)節(jié)。焊后,消除應(yīng)力(加熱至200-300℃緩冷),并進行修磨處理。焊好后裝機使用表明,質(zhì)量完全符合要求。該機現(xiàn)已使用10個月,工作正常。 4、發(fā)動機缸蓋變形的修理:我公司兩臺日本川崎kld85z型裝載機,其發(fā)動機缸蓋由于長期工作在高溫、高壓、熱負荷和交變載荷下而發(fā)生翹曲變形,氣缸墊從水道口處沖壞,造成燃燒室壓力下降、發(fā)動機動力不足和散熱器加水口往外冒水。連續(xù)換過兩次氣缸墊,各使用一個月后便又被沖壞。經(jīng)拆檢,發(fā)現(xiàn)氣缸體、氣缸蓋均發(fā)生變形。氣缸體的平面度誤差為50μm,還符合技術(shù)要求,但氣缸蓋的平面度誤差則達到0.20mm,此變形則為氣缸墊被沖壞的主要原因。 我們采用的修復(fù)方法是,由于該機蓋上無燃燒室凹形,不必考慮燃燒容積的變化(燃燒室容積的變化值一般不應(yīng)大于原容積的4%),采用平面銑削的方法加工了缸蓋平面;在缸蓋與缸體接合面的水道口處安裝了一紫銅墊(該銅墊的厚度為水道口凹臺厚度的1.2倍),代替氣缸墊上的橡膠密封圈,然后安裝氣缸墊,同時采用先冷緊后熱緊的方法堅固缸蓋螺栓。用此方法修復(fù)的發(fā)動機,再未出現(xiàn)過沖 缸墊的故障。 5、t815型自卸車易損件焊接修復(fù):捷克產(chǎn)t815型自缸車共30臺,在幾年的使用中發(fā)現(xiàn),由于該車底盤部分的國產(chǎn)化,底盤質(zhì)量不能滿足施工要求,某些配件經(jīng)常發(fā)生惡性斷裂,給